生产现场的“急难愁盼”,正是创新创效的发力点。在轧钢厂的生产一线,面对设备老化、配件适配不佳、安全防护缺失等制约生产的难题,一线职工们以匠心破难题、以巧思解困局,从细微处着手开展设备改造与优化,用一个个接地气、见实效的小创新,破解生产堵点、筑牢安全防线,为生产高效顺畅运转保驾护航。
巧改锥套除顽疾 降本增效显实效
轧钢厂1#高线轧机辊环锥套因长期投运出现老化磨损,在线过钢时频繁空转泄压,成为制约生产的“老顽疾”。高线装配班工长田春看着不停报警的设备,心急如焚:“锥套一泄压,轧线就得停,既耽误生产进度,又耗费备件成本,这毛病必须彻底根治!”
带着这份决心,田春带领班组职工扎根现场,全程跟踪观察锥套运行状态,指着磨损部位精准分析:“问题根源在配合度不足,得从结构上优化加固。”问题确诊后,他第一时间找到机加班线切割工陈瑶,手持草图比划着改造思路:“咱在锥套上开槽,利用塑性配合原理实现锁紧,你帮忙测下尺寸,按辊环厚度加工,对称做72mm长、2mm宽的条形槽,槽尾再打一个2mm的圆孔,你看可行?”
两人趴在桌前反复核算数据,图纸画了又改、改了又画,最终敲定最优改造方案。改造后的锥套通过液压装置与辊环牢固贴合,上线投用后,彻底杜绝了泄压松脱问题。
看着平稳运行的设备,田春欣慰地笑道:“这下轧线能顺顺利利运转了,一年还能省下10余万元锥套更换成本,小改造真的解决了大麻烦!”
优化螺丝固设备 提效保畅促生产
近期,轧钢厂轧机装配作业区新采购的轧机导卫底座把瓦锁紧螺丝,投用不久便因规格偏小,难以承受粗轧过钢的冲击力,频繁引发堆钢停机,严重影响生产效率。操作工林亚龙擦着额头的汗水,无奈吐槽:“这螺丝太细了,一受冲击就松动,仅仅处理堆钢故障就得耽误大半天,干活节奏全被打乱了!”
问题很快传到作业区管理层,技术人员第一时间赶赴现场研判。围绕设备整改,大家各抒己见、热烈讨论:“轧机主体不能动,只能在附件上想办法!”“把卡槽适当开大,换成大规格T型螺栓试试?”“没错,T型螺栓受力面积更大,固定肯定更牢固!”思路在交流中碰撞,方案在探讨中明晰。
定下方案后,职工们连夜行动,精准修改卡槽尺寸、更换适配螺栓,完成调试后立刻上线试用。看着导卫底座在粗轧冲击力下纹丝不动,彻底杜绝了堆钢问题,林亚龙竖起大拇指连连称赞:“这下可太省心了,轧线能持续运转,咱们干活也顺风顺水!”
加装护网筑防线 守牢现场安全关
“安全不为零,一切都是零!”轧钢厂棒线装配工长雷亚龙拿着安全检查记录,在班组会上郑重强调,“装配轧槽拉焊旋转设备未设置防护网,一旦万向头脱落伤人,后果不堪设想,安全防护必须尽快落实!”
雷亚龙的话带动了同事们的情绪,班组成员老李直言:“旋转设备加装防护是安全硬规,必须做好!但也得兼顾实操,防护网要是太笨重,反而影响作业,得设计成可移动、易操作的样式。”
随后,棒线装配班的成员一边翻阅安全技改资料、对标行业先进做法,一边拿着卷尺到现场反复实测设备尺寸,你提建议、我补漏洞,共同完善改造方案。
“用φ12圆钢制作,结实耐用还不挡视线!”“底部加装轮子,移动起来更省事!”最终,作业区敲定方案:定制与设备尺寸精准匹配的防护网,将拉焊装置整体罩护,同时加装移动滑轮,兼顾防护性与操作性。防护网安装完成后,操作工小王围着设备仔细检查,安心说道:“有了这层‘安全防护罩’,干活心里更踏实了,再也不用提心吊胆担心万向头脱落、误触旋转部位,安全有了保障,干起活来也更有劲!”
小改造撬动大效能,小创新守护大安全。轧钢厂一线职工立足生产现场,以问题为导向,用智慧和实干破解了一项项生产难题,既省下了生产成本,又织密了安全生产的“防护网”,让生产节奏更顺畅、作业环境更安全。这一个个扎根一线的创新实践,不仅彰显了一线职工的责任与担当,更印证了立足岗位、精益求精的工匠精神,为企业高质量发展注入了源源不断的基层力量。(轧钢厂 张媛媛)




























