为深入贯彻绿色发展理念,响应企业节能降耗号召,过去的2025年,轧钢厂立足生产实际,以问题为导向,以实效为目标,通过一系列硬核优化举措,在降本增效、资源高效利用等工作中取得突破性进展,为企业高质量发展注入绿色动能。
科学节水 解锁高效利用“新路径”
轧钢厂积极探寻极致节水举措,聚焦更多高效利用水资源的金点子、好方法。2025年以来,分批次完成了内部两座软水站钠离子交换器树脂更换工作,同步大力推进循环水梯级利用模式,通过科学调控循环水浓缩倍数,实现水资源价值最大化。经实践验证,在充分保障生产需求的基础上,软水产水率提升15%以上,每月减少新水消耗近千吨,吨钢节水约0.1m³,实现水资源利用效率的跨越式提升。
此外,轧钢厂实施循环水设备大修工作,督促生产新水源头管理,确保供给高品质的原水水质;强化除浊、除油工艺设备设施维护保养力度,扎实监管水处理药剂质量,进一步优化水质;利用2h以上停机间隙对高、棒线热水池和平流沉淀池进行抓泥出车,合理制定板材承压一体化排污周期,充分保证水质稳定,减少因水质差原因造成系统大量补排水情况,以此降低新水消耗。
靶向发力 探寻节能降耗“最优解”
为推动节能降耗工作走深走实,轧钢厂以“精益管理+四级成本”为核心,通过推广智能烧钢技术、压缩换辊换槽时间、严控跑冒滴漏、错峰切换产品规格规避电价峰值等多项举措,实现生产成本显著下降。
同时,基层单位靶向发力,针对性开展相应工作,其中公辅作业区针对辖区6台30-45kW高耗能水泵电机,将其全部更换为高效节能型号,设备升级后,单台电机节电率达12%,年节约电费超3万元;聚焦蒸汽管网“跑冒滴漏”等突出问题,对区域9台疏水阀开展全面排查与专项整改,有效杜绝蒸汽泄漏现象,此项改进不仅促使蒸汽利用率提升1%-2%,更让伴热系统运行稳定性与可靠性大幅增强,实现温度的自动精准调控。
柔性适配 刷新运行效能“新指标”

轧钢厂以柔性生产为引导,建立基于实时负荷的动态调节机制,精准调整各区域水泵、风机的启停状态及运行频率,确保设备“按需出力、接续高效”,从根源上避免无效空转情况。目前,通过该模式适配,2025年全年风机水泵电耗同比下降10%-15%,电耗指标持续优化向好。
另一方面,优化工艺路线,通过停用部分水泵,利用其它水泵供水余量进行置换,以实现现有设备效能再提升、电耗再降低。2025年,实施了如停用板材加热炉泵、净环旁滤泵,利用轧机净环泵供水余量降低电耗;停用棒线、高线加热炉泵,利用净环泵进行供水,此两项根据停用水泵的功率值计算,年可节约电耗20万元左右。同时,轧钢厂中厚板产线二期填平补齐项目新投运的DQ(直接淬火)设备,将轧制和热处理两道工序无缝衔接,跳过了传统“空冷”和“再加热”这两个步骤的热能浪费,为节约煤气资源奠定了基础,后续也将继续推动产线效能再提升。(轧钢厂 王辉 汤瑜)


























