提效更降本 这些改造比高精尖更Nice
发布日期:2025-11-17    作者:张媛媛    
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技术改造一定要高精尖吗?答案必为否定。在汉钢公司的基层一线,技术改造往往是干部职工提效率、降成本主观能动性的体现,他们没有深奥的理论知识储备,却将“工匠”二字具象化,他们将工作当成自己的事,把每一份真情留在坚守的战位上,让改造转换成无限可能。

小改定乾坤  省时省力更提效

提效更降本  这些改造比高精尖更Nice

在轧钢厂2#高线480燕尾座倒槽作业曾是装配维修人员公认的“头号累活”由于该作业依赖人工徒手拧动滑移螺母,不仅造成人员劳动强度高且效率偏低,也导致2#高线9架轧机装配进度频繁滞后,一旦遇到品种钢订单生产,其低效率便成为生产“卡脖子”的难题。

为破解此项问题,轧钢厂轧机装配作业区装配工赵伟、林亚龙等老技工跳出传统思维,创新性提出“固定螺母+转动丝杆”的优化思路。他们选取两块厚实铁块加工为固定块,经精准测量定位后,牢牢安装在滑移螺母两侧,彻底颠覆传统作业逻辑,让“死力硬拧”的笨办法升级为“巧劲驱动”的新路径。

此项改造一经问世,使得480燕尾座倒槽作业操作强度降低70%以上,作业效率提升2倍,2#高线轧机装配按期完成率达100%,真真切切避免一线职工从事繁重的体力劳动。

废料巧变身  灵活谋变更降本

今年二季度,因单系统生产成本管控原因轧钢厂轧机装配板材剪刃磨床T型紧固螺栓突发断供,然而当时该型号螺栓库存告急且采购回货周期长,若无法及时解决,将直接中断生产节奏。

情急之下,轧机装配工长车涛将目光投向厂房角落的45废料,他牵头组建攻坚小组,明确各岗位分工……技术员精准测量规格参数,操作工负责原料切割与车削加工,维修工进行精细打磨与开槽成型。各环节无缝衔接、高效配合,严格遵循标准工艺,仅用两天就自主加工出一批适配螺栓。

后经检测,这些废料改造的螺栓与原装部件适配度达100%,成功化解断供危机,保障生产线连续运行。截至目前,作业区已自主加工50件T型螺栓,累计节约采购成本3000元,既实现废料资源化利用,更探索出“自主补位、降本增效”的新路径。

拉杆焕新颜  设备延寿助生产

提效更降本  这些改造比高精尖更Nice

在轧钢厂板材生产线上,由于现场环境等因素影响,轧机工作辊擦辊器拉杆调节孔易进水、进铁锈,常常造成拉杆频繁锈蚀报废致使其使用寿命极短,如果按照以前月均更换3根、单价650元/根的量计算,一年下来也需2.3万元的备件费用

“能否做个改进,既解决设备问题,又把这2.3万元挣回来。”

在公司“工作看结果、收入比贡献”激励机制的鼓励下,轧钢厂磨辊装配班长李锟想到了解决方案,他摒弃加焊封堵的传统办法,创新推出“管钳调节+黄油防锈”组合方案。通过改用管钳替代传统调节方式,在螺纹管内填充黄油形成密封保护层,隔绝水分与铁锈侵蚀同时明确设备下线保养时黄油补充的标准化流程用双重保险确保拉杆在各类严酷环境下均能正常使用

此项改造后拉杆经两个月试装无任何锈蚀故障,使用寿命提升80%以上,目前磨辊装配班组已完成38支拉杆改造,累计节约备件费用2元,不仅减少了维修频次,更显著提升了设备运行稳定性。

没有复杂图纸与烦琐工艺,凝聚着一线劳动者的智慧与汗水这些小技改诠释出广大职工与企业同呼吸、共命运的坚定信念,也彰显着平凡岗位上“以巧破难、以巧提效”的工匠精神。 (轧钢厂  张媛媛)