在汉钢公司中厚板产线的滚滚热浪中,智能化系统如四两拨千斤的“神经中枢”,其精准与高效直接决定了产品的品质与生产的顺行。然而,再先进的设备也难免有“薄弱”环节,面对生产中的痛点问题,汉钢公司轧钢厂智控维护班组不等不靠,他们将所学践行于提质增效的改造中,把对企业的热爱化为自身实际行动。
智能语音播报 缺陷警告“声入人心”

作为汉钢公司中厚板产线的“神探”,表检仪因具有“火眼金睛”的观察力,能对钢板裂纹、异物压入、划痕等缺陷快速精准识别。但生产中,它却是个“沉默的守护者”,一些质量信息仅能在操作台的电脑屏幕上沉默显示。这便造成,小小的表检仪,还需专人专岗盯守信息,形成了“专人值守易浪费,无人关注恐漏检”的管理困境。
如何让这位神探主动“发声”?
轧钢厂智控维护班组打破常规,他们通过程序开发,在表检仪系统中增加喇叭及声音驱动程序,将不同类型的缺陷分类标记,并录制清晰的语音提示。当表检仪检测到异常时,系统立即触发相应语音播报,这时岗位人员再闻声而动,实现了缺陷的实时发现与快速响应。
此项改造,不仅解决了额外增设相关岗位的问题,杜绝了钢板漏检的风险,更让质量管控从“被动等待”迈向“主动预警”,实现效率与可靠性双提升。
激光视觉成像 板型控制“一目了然”
在汉钢公司中厚板轧制过程中,板型控制及其检验是个苦差事,岗位人员不仅要经验丰富,还需顶着高温,凭肉眼观察钢板形态,这对现场人员身心都是考验。
能否让岗位人员轻松上岗,免受高温炙烤之苦?
面对此项生产难题,轧钢厂智控维护班组巧借“光”与“影”的力量。他们在辊道上方加装横向激光划线仪,同时在侧方部署摄像头,此项改造效果为:当激光划线仪照射在运动的钢板上时,龟背板型会使激光线呈“凹”状,锅底型则会呈“凸”状,其形态由现场摄像头清晰传至操作台。
改造后,主控室内的操作人员无需亲临现场,便能通过大屏精准掌握每一块钢板的板型,这相当于为轧机安装了一台低成本、高可靠性的“在线体检”设备,不但降低了对个人经验的依赖,实现了板型调控的可视化、标准化控制,更优化了人员工作环境,为超快冷精准控水调整板型提供了坚实依据。
信息前置共享 冷却调控“从容不迫”

作为汉钢公司中厚板性能控制的关键要素,超快冷水冷环节至关重要,但是由于它的操作窗口期极短,以往操作员需在轧机抛钢后的短短一分钟内,根据L2系统推送的钢种、厚度、目标温度等信息紧急调整参数,组批轧制时更是手忙脚乱,容错率极低。
“时间不够,就提前准备!”
在经过现场反复调研后,轧钢厂智控维护班组创新思路,他们通过数据通讯优化,将正在轧制的钢板信息提前同步至超快冷操作界面。改造后,超快冷操作员能在钢板轧制时,就预先了解其“身份信息”和冷却需求,从容制定并设置好最优水比方案。
这项改造,也将超快冷控制从以前的“生死时速”转变为现在的“运筹帷幄”,实现参数设定更精准,产品性能更稳定,有效避免了质量波动问题。
以上三招,没有大投入,却凝聚着一线技术人员的智慧与匠心,他们巧借“他山之石”,积极吸收外部先进经验,用自身行动为中厚板高质量发展贡献力量。(轧钢厂 张超)



























