精细管理打开降本增效“密码锁”
发布日期:2025-08-25    作者:陈晓蒙    
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今年以来,烧结厂紧紧围绕降本增效目标,坚持开源与节流并重、增量与提质并举、效率与效益并行,在技术革新、修旧利废、成本管控等方面持续发力,全面改善生产经营质效。

精细管理打开降本增效“密码锁”

凝聚智慧,技术改造提升效能

“向管理要效益,靠创新增效益。要把钱花在刀刃上,只有深入挖潜,才能撬动增效杠杆。”这是烧结厂全体干部职工的共识。

针对烧结厂运行作业区J0#带作业环境复杂、设备易损坏的问题,分厂瞄准系统最优、环节最简、稳定可靠的目标,组织作业区管理人员和技术人员现场调研、推理论证,在保证备件成本最低的基础上,先后设计多套改造方案,通过综合评估,最终选择在原下料溜槽内安装接料盒,同时,在接料盒内部灌注浇筑料,改变物料运行方向,避免垂直下料,减少焦炭摔打。

自主制作的接料盒上线使用后,彻底改变了原来下料落差大、角度小、对皮带冲击大、下料溜槽磨损严重等问题,有效将焦炭聚集在溜槽内部,大大降低了焦炭含渣量,为生产稳定,指标提升提供了基础保障。

“我们粗略算过,接料盒投入使用后,焦炭配比可降低0.1%,按照单系统月焦炭用量计算,每月可创效200多万元。”说起汇集职工智慧想到的“金点子”所带来的效益,运行作业区副作业长熊保全眼睛里透着光。

精细管理打开降本增效“密码锁”

创新创效,节能降耗再上台阶

“能二次利用的坚决不浪费!”烧结厂把“过紧日子”思想固化于制,最大限度拓展增盈创效空间。

脱硫脱硝热风炉一直使用助燃风,温度较低,煤气用量较大,为持续降低环保费用,脱硫作业区集思广益,利用自制管道,通过助燃风机自身送风能力将解析塔加热段150℃左右热风引至助燃风管道内,对管内空气进行加热。

管道空气温度提升后,在减少余热浪费的同时,煤气用量大幅降低,7月份煤气成本降低了0.06元/t,月创效1万余元。

类似于余热回收再利用的自主创效改造,烧结厂比比皆是。针对目前高比例国内矿配加后,混合料粘性大,在布料过程中易积料,进而导致物料进入矿槽粒级分布出现两级分化现象,烧结烟道温差大,抽风不均匀,返矿率升高等现象。烧结作业区经现场考察,优化矿槽布料器结构,将布料器篦子由原来的方格式改造为长条式,间距增加50厘米,梭式布料小车在行走过程中利用布料器均匀分布混合料粒级,使用后效果显著,烟道废气温度<5℃,且机尾红层分布均匀,有效降低返矿率0.1%,按照单系统生产成本计算,年可降低能源消耗4万余元。

精细管理打开降本增效“密码锁”

修旧利废,废旧物资扣效益

烧结厂坚持“变废为宝”“以长补短”的原则,最大程度实现物尽其能、材尽所用。回收、加工、再利用废旧物资,把废旧皮带按照标准裁剪后,在短皮带岗位上“二次上岗”,边角料则用来制作护皮,最大限度地发现利用废旧材料的“剩余价值”,减少新材料投入,努力实现经济效益最大化。这些“涓滴微利”看似不起眼,积累得多了,就有了可观的效益。仅7月份,通过减少新材料投入、重复利用和妥善使用材料等方式,可节省材料类费用约90万元。(烧结厂  陈晓蒙)