设备检修中心深入践行“四种经营理念”,以“过紧日子”思想为引导,聚焦中厚板旋转辊道运行“卡脖子”问题,通过技术改造实现降本增效,为公司可持续发展注入新动能。

三线同步突破技术瓶颈。中厚板轧机旋转辊道在运行过程中需进行90°往复旋转,电缆、水管及油管三线需同步转动。原装拖链系统长期处于高应力负荷状态,导轮易磨损,最终导致系统散架失效。由于定制拖链组件生产周期长,设备维修团队经技术评估后决定“就地取材”——基于现有材料开展改造。改造方案是将原拖链系统升级为电缆滑车滑轨结构,其原理类似起重行车的滑行传输系统,并创新性地将电缆传输功能剥离,由单独的滑车滑轨结构承载,进一步优化系统性能。
创新取材三步解顽疾。其一安装滑轨系统,通过精确测量确定关键参数,选用工字钢加工成适配滑轨,固定焊接在旋转轨道内侧,并装配专用电缆小滑车;其二改造电缆线路,拆除并标记电缆,重新规划走向,以“W”形穿入滑车后连接设备端口,用钢丝绳柔性连接滑车;其三改造油管及水管,将布设路径移至旋转辊道中心轴线,采用金属软管柔性连接,显著降低磨损风险。
设备升级成效显著。改造完成后,设备检修中心维修团队通过对部件位置进行精密调校,并经过多轮试车优化了参数。最终改造后系统运行平稳,实现预期目标。系统升级后,中厚板轧机旋转辊道故障率显著降低,板材产量提升约6%,停机故障率降低10%,拖链系统维护及更换费用节约20万元。在技术革新和自主改造上,实现了生产效率与经济效益的双重提升。
如今,“省下的每一分钱都是利润”的理念已深植员工心中。设备检修中心将降本增效之路越走越实,把“过紧日子思想”全面融入生产经营各环节,为“四种经营理念”增添了生动注脚。(设备检修中心 李饶 刘姗)



























