开源节流并重
挖潜创新并举
烧结厂积极响应“降本节支”行动号召
巧妙运用各类“薅羊毛”小妙招
将每一分可节省的成本精准“薅”出
推进挖潜革新双轨并行
加长挡料板,“薅”长皮带使用寿命
在烧结厂的生产线上,混10#带下料口因物料冲刷导致挡料板破损,进而引发混12#带间歇性跑偏,皮带磨损严重。烧结人巧妙“薅羊毛”,将原挡料板从1.3米加长至1.5米,并设计成凸字型,满贴防粘料陶瓷板。这一改造不仅有效控制了落料点,还大大提升了皮带的使用寿命,预计可延长3个月,节省皮带费用高达1.72万元。

电除尘焕新颜,“薅”出环保与经济双赢
电除尘作为环保达标的关键设备,曾因振打锤头错位、人孔门腐蚀等问题导致极板积灰严重,影响环保数据。技术人员迅速行动,对电除尘进行在线维修,修复了60个振打锤头和6个人孔门。改造后,入口颗粒物含量大幅降低,环保数据达标排放,节省维修费用共计2.4万元。

除尘管道巧改造,“薅”减风量降电耗
二配矿槽除尘管道分支及无用管道较多,造成除尘风量浪费。作业区技术员果断出手,拆除盲堵无用支管,合并支管减少风量浪费,将除尘频率从45Hz降低到42Hz。这一改造每年可创效高达585054.12元,真正实现了“薅羊毛”式的降本增效。

焦炭振筛焕新装,“薅”长寿命省成本
烧结厂运行作业区焦炭振动筛使用多年,筛网磨损严重。该作业区使用10mm下线旧钢板对筛子侧帮进行整体更换焊接,使用下线30mm圆钢对筛板整体铺设,并在振筛顶部制作人字形溜板。改造后,焦炭振筛使用寿命延长3个月,测算效益为6.75万元。

板换清理焕生机,“薅”高效率护设备
板式换热器内部结垢、密封垫老化破损,导致制酸干吸系统酸温高,设备腐蚀严重,进而导致硫酸颜色异常。脱硫作业区技术员拆开换热器清理结垢,更换密封垫确保安装后无滴漏,改造后,换热效率提升,干吸塔设备使用寿命显著提升,一台板式换热器改造后创效价值高达14.32万元。
一项项技术改造项目,汇聚着烧结人降本增效的热血与豪情,他们以无畏的勇气挑战传统,以创新的思维突破瓶颈。在技术改造的战场上日夜奋战,为企业提质增效注入持久动能。(烧结厂 宁蕾)



























