“金点子”解难题 提质又增效
发布日期:2023-06-27    作者:董晓芬    
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今年以来,轧钢厂设备管理人立足岗位开展油站专项攻关,针对轧线高速区域设备故障率高的实际情况,制定多项强化油站管理优化油品质量“金点子”为效益轧钢再提速注入新动能

精益管理——促稳定

当前,随着夏季气温的主键盘声,该厂高线、棒线车间及时配合电气人员对油气系统的控制元件、报警装置进行校验,保证各类电气连锁、油路循环系统无异常围绕油站精益化管理思路,严格按照《液压润滑设备操作维护规程》标准,对卫生进行规范化管理,各车间要求如有发现有污物、漏油等情况,应及时清理并迅速规避一切动火作业同时,对油箱液位、油压、气压、泄漏点等关键信息做到班实时交接防止因油站问题导致的安全生产事故发生。今年以来,因油品标准化管理工作得到夯实,该厂生产故障率显著降低对提升效益与降低作业风险均起到积极助推作用

技术革新——降消耗

“金点子”解难题  提质又增效

在轧钢厂生产线上,各类机械设备的动力来源于液压站的驱动,但由于外部环境等因素影响,油品使用时间久常常会混杂部分铁离子,如果不及时清理,日积月累就会对设备健康造成一定程度损伤。

为解决此项病症,今年轧钢厂购买专业磁力棒,运用其电磁吸附能力来消除油品中的铁离子,并制定班班擦拭的制度,防止对辊箱、锥箱的轴承破坏。同时,维修人员定期对油箱进行排水检查和油品质量目测研判,适时掌控油品品质,为油箱倒换和内循环滤芯更换提供依据。

目前,在公司的大力支持下,该厂高速区域油站已全部配备齐滤油机,通过对油品的过滤,不仅使废油得到循环利用,也为进一步降本增效提供坚实支撑。

提升标准——保顺行

“金点子”解难题  提质又增效

轧钢生产中,如果轧机密封出现问题,轧机油路系统则会进水造成滤芯的损坏,严重更会导致轧机烧损,产生生产中断事故。

今年,轧钢厂深刻汲取往期类似事故,职能科室加强区域内油站管理,严格优化油品质量,组织基层班组在每个油站取样检测,确保数据准确无误。对油站内外循环过滤器做好日常维护检修,保证循环正常运行。要求班组及时更换双唇密封,对油箱进水做到有效检测,及时排水,实现现用油箱和备用油箱有效更换运转。今年年初,该厂高线维修人员已在车间5个精轧油站、10个油箱全部安装过滤器,对油箱内外循环系统进行改造,此举进一步提高了油品质量,减少了生产误机。

目前,经过系列整改,该厂油站管理、油品润滑效果取得了较好成绩,月产量同比提高1.32%。(设备科 董晓芬)