“把增压泵进水口法兰最后一道口焊接完,这套加热水管装置就算是升级改造完成了。”忙忙碌碌十多天,升级版“热得快”的全貌已完整呈现出来,在今年7月份完成的热水箱蒸汽改造项目基础上,烧结厂维修车间钳工班组员们又创新探索出“热得更快”项目,他们用实际行动为技术改造做好“内助攻”。

高效执行,助攻性能升级
“1#期环冷热水管出口温度65℃左右,压力0.4Mpa,目前来说,只能维持热水箱辅助生产的性能,所以设备必须要进行升级改造。”钳工班长刘育伟在设备例会上建议道。
说干就干,在与设备科紧密沟通之后,11月中旬,钳工班成员开始了加热装置改造工作,通过重新加设管道,给1#期环冷机加热水管出水口增加支路,利用2#期环冷机余热再次加热,同时增加一排阀门组,实现两台环冷机加热功能的自由切换;增设两台加压泵,从而保证管路流量和压力,使热水出口压力达到0.6Mpa,出口温度达到90℃以上,以满足正常生产需求。

精细管理,助攻安全升级
“安装加热水管涉及动火、高空和吊装作业,现场环境较为复杂,危险因素较多,监护人一定要多操心,作业人员也不能违章作业,大家都要保证好自己的人身安全。”班组兼职安全员王勇提醒大家。从开始着手制作到项目完工,加热水管改造作业历时十余天,班组成员始终坚持作业过程严格管、发现隐患及时改原则,严格执行作业过程标准化,坚持从严、实、细上下功夫,把安全责任落实到作业过程的每一个环节,确保了整个作业过程人员无违章、作业现场无事故。

精益求精,助攻技术升级
“上次使用的A102焊条,焊接不锈钢管道容易产生裂纹和气孔,就会导致焊接接头部位有渗漏,所以这次我们要选用性能好点的焊条。”“哦,对了,还要注意焊接温度,温度过高还会出现裂纹的。”在总结了前一次加热水管安装经验之后,他们开始查资料、找数据,最终选择了一批符合性能要求的焊条,通过对焊接过程工艺的严格控制,从材料焊口打磨清理,到焊接完成后微小气孔的检查,他们事无巨细、精益求精,确保本次加热水管装置零渗漏、零裂痕。
降本始于心,增效践于行。看着改造完成的新作品,细数着技改路上的困难和成绩,钳工班组成员们将自豪感和喜悦感毫不掩饰地挂在了脸上……(烧结厂 李文雅 张平)


























