深挖钢包增效点,为精益生产再添“一把薪”
发布日期:2022-05-11    作者:庄贵林    
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今年以来,汉钢公司上下形成“过紧日子”思想,探索降本增效新途径,找准降本切入点,深挖内潜不放松,促进生产精益化,能源效能最大化。

深挖钢包增效点,为精益生产再添“一把薪”

“有氧呼吸”让钢包烘烤“燃”了

温度是炼钢的灵魂。钢包作为盛钢水的关键设备,需烘烤至一定温度后,才能保证承接钢水过程温度损失小,通常钢包烘烤利用生产过程回收煤气的燃烧进行加热,需要在氧气的助燃下促使煤气有效地燃烧。由于汉钢公司全系统生成组织节奏调整、检修单系统生产等影响煤气的供应量及品质,导致煤气热值变差,在常态下供氧燃烧热效率偏低,有时长达数小时,在“缺氧”状态下燃烧煤气,无法保证钢包的烘烤温度达标。

面对这样的突发情况,炼钢厂围绕生产稳定为重心,对标行业先进的生产模式,引进具有富集氧气的装置助燃煤气的新技术。炼钢厂结合煤气实际条件,以6#卧式烤包器为“试验基地”升级改造,并对多个钢包采取富氧燃烧煤气的烘烤模式,历经3个月的调试、试运行,确保了钢包上线使用前内壁温度达到1100℃以上,实现了低压力、低热值煤气的“富氧”燃烧,极大地激发了煤气的燃烧放热量,让厚重的钢包得到充分“有氧呼吸”,并在灼烤中完成盛装钢水的“使命”,为转炉钢水吊装过程降低热损失,降低生产能耗成本具有显著成效。

深挖钢包增效点,为精益生产再添“一把薪”

“安全遮盖”让钢包蓄热“火”了

钢铁冶炼过程始终伴随着高温,而在生产过程中,受铁水供应不足、单浇次停机快换等生产间断期间,时常会将高温钢包临时停用1-2小时,短时间内钢包温度明显降低,据统计,在此期间单个钢包烘烤约增加煤气消耗2300m³。如何降低停机期间钢包低热损失又满足钢包上线使用的温度要求,这一直是困扰着炼钢人的一个重要问题。

炼钢厂集思广益,多次探讨设计,持续跟踪钢包温降热损和钢包外形变化,制定出在钢包上口安装与包沿严密咬合的遮盖保温措施,并逐步对在线钢包实施了改造。目前,跟踪对比加盖钢包的温降变化,每次停机2小时,较之前平均温降减少100-200℃,既保障钢包上线温度,为钢包稳定安全运行创造了良好的条件,又大大节约煤气消耗,为公司高效生产、经济运行、环保低碳发展贡献不竭的动力。(炼钢厂  庄贵林)