深挖内潜,紧盯“降本增效”目标
发布日期:2022-05-16    作者:王卓    
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为使“降本增效”工作扎实开展,计量检验中心原料化验室员从岗位实际出发,从细微处着手,严格把控各个环节,通过查找提改现等措施,定目标、抓落实、促成效,将成本费用细化控制到各类生产过程中,紧盯“降本增效”目标,深挖内潜,多措并举强化技术改造顺利完成。

深挖内潜,紧盯“降本增效”目标

紧盯生产过程管控,提升炉丝使用率

在检化验分析过程中,焦炭反应性测试一直是化验室最重要的一个环节,焦炭反应性及反应后强度的测试,不仅关系到对外进货物料的结算,还起着指导炼铁焦炭入炉率的影响。目前,化验室共有六台焦反应设备,有两台建厂时就购买的设备,已正常运行十年之久,焦炭反应炉丝在实验室温度需要达到1100摄氏度,在这样高温灼烧的条件下需要充分反应四个小时,反应炉丝大概半个月就会被熔断,需要更换新的炉丝,一个炉丝大约一千元,导致成本消耗过大。而化验室仪器班长是个居家过日子的小伙,他每次更换炉丝时都在考虑如何才能提高炉丝使用寿命。

带着这样的设想,谋定而后动,他通过查阅资料,将新炉丝采用高温耐热胶粘接固定,然后进行自然风干,很好的将炉丝固定在了炉管上面,炉丝受热后就不会随着热胀冷缩随意变形,减少了炉丝搭铁后易熔断的几率,很好的保护了炉丝,从而提高了炉丝使用寿命。经过实践证明,他的这一小小的改动让原来仅能使用半个月的炉丝,寿命延长到三个月甚至更久,两台设备炉丝寿命的增加,年可降本增效2.4万余元。

深挖内潜,紧盯“降本增效”目标

紧盯生产工艺改进,提升磁舟复用率

化验室在引进煤焦定硫仪之前,采用的手工分析燃烧碘量法测试硫的含量,全硫的测定使用新设备后需要用到条形磁舟称取试样,试验结束后条形磁舟里面会有许多燃烧完的残渣,导致磁舟无法充分使用,造成很大的浪费,每个磁舟的成本大概一块钱左右,每个月磁舟的使用也是一笔不小的开支。

化验室设备管理员王卓发现了这个降本增效的“商机”,他想通过一定的措施来清理掉磁舟中的残渣,使磁舟重复利用,他将这一“大胆”的想法告诉了站室主任李轲,经过共同研究,他们将使用的的磁舟通过氮气的处理后,在900度的高温马弗炉中灼烧三个小时,充分释放掉磁舟中硫和碳元素,晾凉后他们称上助溶剂做空白试验,结果证明完全将硫释放干净,通过标样验证、试样比对、送外比对的控制措施,以及同一样品,新旧磁舟的使用来测定硫的含量,结果完全“吻合”,再次证明了这一想法的可行性,旧的磁舟重复利用很好的降低了检化验成本,保证了数据质量稳定可靠。

随着企业竞争力的提升,设备使用率代替人工越来越普及,为提高设备使用率,以及耗材的成本管控,减少无益消耗,计量检验中心始终将提高设备管理人员技术水平作为重点工作,紧盯降本增效及环境保护为目标,矢志不渝展开全员、全方位、全过程做好成本管控,立足岗位实际,持续发力,久久为功,为公司全年降本增效目标的完成添砖加瓦。(计量检验中心 王卓)