今年以来,公司钢后系统密切关注市场变化,紧紧围绕“提质增效”主线,主动出击、细心研究、精心策划、精准发力,开展各类合金优化工作。

4月以来,公司组织钢后相关技术人员成立合金优化攻关小组,探讨应对策略。研究元素与性能之间的关系,通过对钢中Si、Mn、V、Nb、N元素合理置换、优化,建立合金优化模型,制定《“提锰降钒”合金优化方案》《“复合铌钢”生产实施方案》;积极推进两项合金优化降本工作,克服两条棒线品规不匹配、钢坯热装热送等生产组织问题,强力推进生产试验,保证了试验工作的顺利开展,合金优化再出新成果。
据统计,4月份棒线HRB400E“提锰降钒”合金优化,吨钢创效约4.8元;开展棒线“复合铌钢”合金生产实践,φ20/32规格吨钢创效约6.5元,其余规格吨钢创效约1.5元;4月份两条棒线HRB400E综合吨钢创效4.07元。
截至目前,以上合金优化试验钢材各项性能指标全部合格,市场反馈良好,具备批量生产条件。后续,根据合金市场情况,持续各类开展合金优化,为公司系统降本贡献力量。(生产技术部 李金科)


























