现如今,计量检验中心207焦炭筛分系统的有效投产,实质性解决了“焦炭选品”问题,在应对含末量测定,提高焦炭外观检验效率方面起到了助推作用。另一方面,由于早期设备投入单一,使得系统整体控尘能力有限,从而在运行过程中增加了现场维护频次,导致额外维保费用较预期偏高。作为计量检验中心原料监督站主任,这一切成了烙在雷瑞琦心里的一个“梗”。

按理说,雷瑞琦只要管好自身所管辖的区域,维护好现场设备即可,远不用摊上这些杂事。但出于自身对机械的热爱,同时骨子里有着与生俱来不服输的劲,雷瑞琦毅然参与其中,并找到负责207焦炭筛分系统的先期责任人,将改进207系统控尘的想法进行了沟通。在听取详细改造方法后,让责任人眼前一亮。随即,他们在现场测量、研讨、比划,仅仅3天就形成了“207焦炭筛分系统除尘改造方案”雏形。
改造伊始,他们非常注重细节方面,不仅对料仓、皮带、筒筛等主体部分的防尘设施进行了加固,同时对噪声明显地带进行了降噪处理。尤其考虑到后期焦炭筛分的“效率”因素,雷瑞琦在原有基础上增加了电机功率,以确保整体系统的“容量”。经过为期一周的现场改造,207焦炭筛分系统不仅在筛分效率上提高了47%,现场环境也有了新的改善,也正是因为这次“合作”,先期207负责人也与他成了惺惺相惜的好朋友。
别看雷瑞琦平时是个“管理控”,他在检验办法上的改造同样不可小觑。雷瑞琦不仅对“焦炭筛分”流程精通无遗,而且对焦炭质量检验知道的更为全面,这源于他曾经是一名出色的质检工。陕南阴雨天气众多,导致焦炭水分、转鼓指标、含沫量等数据检验把关有一定的难度。再一次质量月活动讨论中,交流中的雷瑞琦提出“动态”制度更新理念。他说,外界因素的变化多样,必须让检验制度建立形成“动态”完善,不能用刻舟求剑的办法应对突发情况。为此,经过反复讨论,中心通过对严把“制度规范关、样品抽检时效关、信息传递关”三个方面,有效改善了现场焦炭质检办法,大大提高了焦炭性能指标。尤其是焦炭水分检测一项,极大的为公司避免了不必要的损失。
同时,改进了样品传递办法,采取“简码”与“复码”相结合的方式让“保密”环节坚不可破。而在前端工艺服务端口,借助效能监察工作,采取各单位联合的方式深入现场开展质量跟踪,强化了自身职能。在检验工艺方面,增加了内部/外部质量走访制度,促使周期性对检验办法及生产工艺进行有效自检,使得工艺优化不断向前挺近。(计量检验中心 何媛)


























