深度挖潜,激发降本增效新引擎
发布日期:2022-04-13    作者:卜云飞    
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今年以来,炼铁厂始终将降本增效与生产经营工作深度融合,通过强基础、找差距、抓整改、补短板、破难题,直击了降本增效的痛点和难点,掀起了降本增效新热潮,激发了降本增效新引擎。

深度挖潜,激发降本增效新引擎

实施操检合一,降低外委费用

强化设备日常管理,提高岗位操作工设备点检能力和维护水平是最直接,也是最有效的降低外委费用方式,该厂立足生产实际,对区域内的岗位操作工进行专业知识培训和实践操作训练,逐步将设备操检合一延伸到各个岗位通过深化推进岗位“操检合一向“既会操作还会维修”的复合人才转型进一步降低了外委维修费用,同时鼓励各车间自主开展修旧利废,持续降低备件材料消耗费用,一季度有效降低加工费0.42/吨。

深度挖潜,激发降本增效新引擎

融入工艺技改,实现协同降本

将工艺技术改造融入到降本增效中去实现了工艺联动协同降本该厂通过设备设施改造,引入转炉煤气与高炉煤气在热风炉燃烧室进行混烧,提高了煤气发热值,降低了混合煤气消耗量,实现了烟气中SO2及氮氧化物含量达到超低排放标准;同时分别完成1#2#高炉均压煤气回收项目的安装调试及投运,目前两座高炉的均压煤气回收项目运行良好,根据目前运行情况测算每天可回收煤气约24000m³,不仅彻底消除均压时煤气放散对环境污染及噪声污染,还有利于公司煤气能源的综合利用。

深度挖潜,激发降本增效新引擎

实施一罐到底,提高热能利用

为了实施一罐到底生产组织模式,落实节铁增钢的生产原则,确保精准控制铁水罐装入量和提高热罐利用率,便于炼钢加大废钢配加量,实现工序联动、钢后增效的目标。该厂通过协调推进在两座高炉炉底安装无轨道铁水衡,要求看罐工密切关注称量数据,及时的做好铁水倒罐,有效的保证了铁水精准装入,同时优化送罐组织,推罐编组由3个调整到2个,并结合炼钢生产节奏,必要时安排单罐送铁,最大限度的减少了热量损失,炼钢的废钢配加量每罐可增加0.5吨,根据效益测算,每年产生经济效益百元余元。(炼铁厂 卜云飞)