今年以来,炼钢厂结合集团“三问三思”大讨论活动,认清当前的形势和差距,眼睛向外,刀刃向内,坚持“一切围绕效益转、一切围绕效益干”,立足改革,开拓创新。四月份,合金成本降低显著,同口径较目标降低6.17元/吨,为打赢全年降本创效攻坚战,打响第一仗。

创新源自向外学习“引种”,向内因地制宜“培育新苗”
为扎实推进“三基三对标”工作,炼钢厂通过“线上+线下”相结合的方式,实现对标工作有序开展。线上,充分借助西北联钢大平台,按周、月与晋南、建邦等单位的经济技术指标进行对比分析,建立对标大数据库,对比分析后形成对标项目;线下,带着对标项目,从炼钢生产中工艺技术、炉前操作、设备维修等制约降本的瓶颈问题入手。今年以来组织外出龙钢对标学习两次,回来后,结合生产实际,寻找新的降本点,并通过充分的论证分析,形成了17个具体的降本措施。通过一季度的跟踪运行,已完成转炉挡火门限位优化、高锰生铁定量称量、自动加砂喷头改造3个设备改造升级项目,其余长期运行的措施,均已按时间节点有序推进。经过向外学习“引种”,向内因地制宜“培育新苗”,在本单位生产中创新优化工序流程,生产效率显著提高。

大胆尝试,小心求证,科学严谨,从“点到面”,提质创效
从运行“废钢效益测算模型”以来,炼钢厂与公司各相关部门密切配合,摸索出了一条创效新路子,并逐渐形成科学、稳定的测算模型,对生产经营具有鲜明的指导意义。基于此,今年以来,炼钢厂大胆尝试,建立“合金优化模型”,及时根据市场价格波动情况,动态调整合金料结构,选择性价比最优合金配加模式,确保生产成本最优化。加之,工艺技术方面积极创新,推进“细化钢水窄成分控制”“优化留渣”“提锰降钒”试验的相关方案,合金成本进一步降低。同时,采取提高合金优质品率,减少因成分过高造成的合金成本浪费。根据废钢库存、铁水条件,确保废钢配比中高锰生铁的配加比例,提高转炉终点残锰含量,进一步降低合金加入量。由此,公司主要品种合金钢HRB400E成本再度降低,产量稳定,质量提升,在降本创效的路上又迈出一大步,强有力的推动公司高质量发展。(炼钢厂 孙玉 赵亚夫)


























