在汉钢公司炼钢厂连铸作业区,总能看到一个手持测温枪在800℃钢坯前专注观察的身影,他就是炼钢厂连铸工程师段少平。15载默默耕耘,他以精湛技艺为墨,以创新精神为笔,用不变的初心践行青春最美底色。

攻坚克难,新品开发的“拓荒者”
面对公司新品研发、转型升级过程中的诸多困难与挑战,他顶压前行、刻苦钻研的同时,内心似乎又带着一份沉着,这份沉着源于他丰富的经验与专业的技术。在参与硬线及钢丝钢绞线等优特钢开发过程中,针对中、高碳钢碳偏析、夹杂物控制等行业技术难题,他不断地优化生产技术方案,通过对150块低倍样数据和成分偏析数据的反复分析对比,最终确定最佳电磁搅拌、二冷比水量、过热度和拉速等关键参数,成功将中、高碳钢碳成分偏析控制在1.05级以内,夹杂物级别控制在0.5级以内,有效解决了焊丝钢和中、高碳钢等优特钢的质量难题。

精益求精,降本增效的“排头兵”
在严峻的市场形势和经营压力下,如何把连铸工序成本在原有基础上再降低5元,这仿佛是一场难以完成的挑战,但骨子里不服输的他,在心底暗自较劲。为提高中间包包衬浇注周期和过钢量,降低耐火材料和钢水消耗,他不断翻阅参考文献,收集数据、分析问题、查找原因,寻找那一点一滴的可行性。最终,通过优化砌筑中间包包衬包胎,对浸蚀速度较快的部位增加包衬砌筑厚度,进一步提高中包抗冲刷能力;同时,他大胆创新,在原有的锆芯上端增加一块20mm厚度的锆板,通过子母扣连接,解决了锆芯炸裂和扩孔的技术问题,使中间包包衬浇注周期由29h提高至45h,累计创效800余万元。

突破创新,解决问题的“实干家”
为提高多品规生产能力,针对矩形坯鼓肚缺陷问题,他选择扎根生产现场,对设备参数和工艺数据进行反复摸索。经过多轮实验攻关,他发现结晶器内冷却效果差,坯壳出结晶器厚度不足,在二冷段进一步扩展是造成矩形坯鼓肚的主要原因。为此,他创新提出无夹持段高效连续浇注矩形坯技术,通过提高一次冷却效果,优化足辊结构和阶梯式二冷方式等技术手段,实现R10米连铸机无夹持段生产矩形坯,累计节约设备成本210万元,使连铸作业率较前期提高26%。针对连铸坯断面规格来回切换,喷淋装置调整时间较长问题,他提出将方坯单排喷淋与矩形坯双排喷淋装置焊接为一体,并连接独立冷却水接口,使更换时间由原来的8小时降低至1小时。
不断进取,项目建设的“领路人”
他作为第一批成员全程参与板坯连铸项目建设,从考察调研、方案策划,到工艺技术路线设定,每一步他都走的坚实而有力。针对板坯连铸项目投产初期,板坯不平度超标和表面气泡缺陷等问题,他通过调整二冷区内、外弧各段水量比例和保护浇注氩气流量,有效解决了板坯开机、停机钢坯弯曲和皮下气泡缺陷问题。并先后开发生产压力容器用钢、船板用钢、桥梁用钢等,填补了省内中厚板品规生产空白。同时,他坚持将理论与实践深度融合,不断提升自身综合能力,近年来累计发表科技论文9篇,授权专利12项,陕西省登记科技成果4项。
钢花飞舞,点亮青春梦想。作为一名炼钢一线技术人员,他用学习、钻研和创新践行着初心使命,用汗水和智慧书写着自己的人生答卷,用匠心和执着为企业转型发展贡献力量。(炼钢厂 李囡)



























