小技改释放大能量 为安全生产“锦上添花”
发布日期:2025-04-18    作者:张媛媛    
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作为汉钢公司轧钢厂生产的“后勤兵”,紧张而又快节奏的生产线上,轧机装配人员犹如一支精锐奇兵他们直面影响生产的重重阻碍,以小技小改作为攻坚利刃,成功破解各类难题,汇聚起降本增效的磅礴力量,为安全生产的稳定顺行保驾护航。

妙手革新分料盒  效率提升攀新高

小技改释放大能量  为安全生产“锦上添花”

轧机装配作业区棒线装配导卫班的5QF100切分导卫,曾因分料盒设计上的“先天不足”——出口缺少分料辊,成为生产线上的“定时炸弹”。在生产过程中,分料盒频繁出现粘钢、堆钢状况,导致生产节奏被无情打乱这不仅降低了生产效率,还增加了工序成本。

面对这一棘手问题,作业区的技术骨干迅速行动,头脑风暴的碰撞商讨解决方案最终,经过深入验证与研究,一项创新性的改造方案应运而生。

该作业区的能工巧匠精心选材,用钢板下料,借助内部线切割技术和铣床工艺,将钢板下料精准制成在尺寸、角度方面与5QF100切分导卫分料盒高度一致,并用钻床钻孔角磨机抛光,确保适配导辊轴及分料辊。最后,将加工好的钢板焊接在分料盒,成功安装分料辊形成一个丝滑过钢辊道

经此项改造5QF100切分导卫焕然一新,红钢切分后,各钢头沿着分料辊顺畅地进入跑槽这一巧妙的设计不仅有效减少了因分料盒粘钢导致的生产停滞和安全隐患为轧线的高效稳定运行筑牢了根基。

导卫微创除堆钢  品质跃升减损耗

此前,轧钢厂在轧制Ø12五切分螺纹钢时,粘钢引发的堆钢问题,成为笼罩在每个人心头的一片乌云。据统计,每日至少浪费3根钢材,最多时达7根,按市场价估算,经济损失超万元。此外,每次处理堆钢至少要15分钟,每天累计花费1小时以上,工作压力巨大。

为践行护航生产的铮铮誓言,轧机装配作业区紧急“会诊”,技术人员化身“医疗团队”,对问题进行全面“诊断”。最终,决定为导卫实施一场“微创手术

改造中,该团队Ø12五切分K3出口导卫分料盒中间的切分刀片进行精细加工在切分刀片台阶边缘走缝打出0.3mm的缝隙,将切分刀片组装固定,利用22mm长固定和电焊,使缝隙进一步弹性形变,确保分料盒进口位置扩大至22mm

最终经过轧线试用和验证,改造后的导卫效果显著,堆钢率下降85%,对加快生产节奏,提升产量和钢材成材率,规避因堆钢引起人员处理潜在安全事故均起到正面的积极促进作用,也为企业提质降本带来基层活力。

机床巧改消隐患  安全升级稳运行

小技改释放大能量  为安全生产“锦上添花”

俗话说:“细节之处决定成本”,同样这句话也适用于生产之中,只有细心消除各类隐患,安全生产才能成为永恒的话题。

这不,近期在轧机装配作业区,机加班陈瑶在清理高线线切割机床时,敏锐地发现电源线线盒套管接头脱节,这一隐患看似不起眼,却如同高悬的达摩克利斯之剑,随时可能引发电气故障和安全事故。

发现隐患就要立即整改,这是基层人员的作风和态度……

陈瑶当即展开现场整改,他先仔细清理电机线盒内工作液,随后将线路接头固定,重新组装把电源线套管接头调整至线盒中的合适位置并做好防护

经过这一系列处理和微改动机床丝筒移动时,工作液不再溅入,电源线套管脱节问题得到彻底解决。这一小小的改造,不仅延长了丝筒电机的使用寿命,降低了设备维修成本,更为线切割机床的平稳运行增添了一道坚实的安全防线。

以上仅是轧钢厂轧机装配作业区小改造助力生产的一小部分示例,但企业的发展历程中,这些看似微不足道的小技小改,却如同一颗颗闪耀的星星,汇聚成璀璨星河,照亮生产的每一个角落它们不仅解决了实际问题,更彰显了基层员工们的创新精神和智慧力量,为企业的高质量发展注入了源源不断的动力。(轧钢厂  张媛媛)