近日,随着环冷二段余热回收用于点火助燃节能改造项目的正式投运,烧结厂不仅成功攻克了长期制约工序能效提升的瓶颈,更在节能减排、降本增效的征途上,写下了一段点“废”为金的生动注脚。

直面痛点:在“高能耗”中寻找破局之道
回溯项目改造前的时光,烧结生产中的能耗问题曾是横亘在技术人员心头的一块巨石。在传统的烧结工艺链条中,点火炉作为烧结矿生产的“第一把火”,其燃烧效率直接关系到后续工序的稳定与产品质量。然而,长期以来,点火炉一直采用常温空气进行助燃。在能源利用的视角下,这是一种巨大的浪费——燃烧反应在较低的起始温度下进行,不仅导致煤气消耗居高不下,更使得燃烧效率难以达到理想状态。
“能耗成本长期居高不下,这是我们必须要啃下的硬骨头。”这是烧结厂技术团队的共识。面对这一痛点,是选择“头痛医头”的常规维护,还是进行一场彻底的“外科手术”?烧结厂选择了后者。他们将目光投向了生产流程中另一个产生大量热能的环节——环冷机。

匠心独运:自主设计绘就绿色蓝图
一场关于热能的“乾坤大挪移”就此拉开帷幕。这不仅仅是一次简单的设备安装,更是一场对工艺流程的深度优化与重构。
烧结厂的技术人员摒弃了“等靠要”的思想,坚持走自我革新之路。从前期的现场勘查、管道走向的精密设计,到复杂的风速计算,再到旋风除尘器的精准匹配,每一个环节都凝聚着团队的智慧与汗水。他们通过构建环冷机余热回收系统、除尘净化装置以及热风助燃系统的联动机制,打通了热能从“末端排放”到“前端利用”的关键通道。
这是一项精细的系统工程。如何在不影响主线生产的前提下,将环冷机二段的余热安全、高效地引入助燃风机?这考验着设计者的专业能力。经过反复的论证与演算,一套科学合理的改造方案最终落地生根。这不仅是对设备的改造,更是对能源循环理念的一次深刻实践。

成效斐然:数字背后的效益与价值
自2026年5月,随着项目正式投运,数据给出了最直观、最有力的证明。
曾经冰冷的助燃风,如今带着260℃的“热情”参与燃烧,彻底改变了点火工况。风温由35℃的常温跃升至260℃,这一跨越带来的不仅仅是温度计上水银柱的攀升,更是燃烧效率的质变。点火炉内的火焰更加刚劲有力,烧结料面的点火质量显著改善,整个生产过程的稳定性得到了有力保障。
在降本增效的账本上,这笔“绿色收益”同样令人振奋,高炉煤气单耗同比降低8%,日节约煤气成本1650元。在扣除新增电费等成本后,项目实现月净降本约4.97万元,单台烧结机年净降本高达59.7万元。这一串串数字,是真金白银的效益,更是企业核心竞争力的体现。它证明了通过技术改造挖掘内部潜力,完全能够实现生产成本的“软着陆”。
行而不辍,未来可期。环冷余热回收项目的成功,是烧结厂坚持创新驱动、深化精细管理的缩影。它告诉我们,节能降耗没有终点,绿色发展永无止境。在这片热土上,烧结人正以智慧和汗水,将每一缕“废热”转化为驱动企业高质量发展的澎湃动力,向着更加绿色、高效、美好的明天,昂首阔步前行。(烧结厂 殷方剑)

























