“紧日子”如何过? 看汉钢给出的精益答卷
发布日期:2026-03-11    作者:张超    
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基层一线,是节支降本的主阵地。面对钢铁行业下行形势,汉钢公司牢固树立“过紧日子”思想,一线职工结合自身专业,坚持向精细化管理要效益、向技术创新要空间,以小改造驱动提质增效,为企业控亏增盈工作,给予了精益化降本答卷。

散气变集控  精益管理降成本

“紧日子”如何过?  看汉钢给出的精益答卷

在汉钢公司轧钢厂中厚板产线上,压缩空气的吹扫降温功能,是保障轧线精密检测仪器安全运行的“定盘星”。然而,线上43处摄像头、高温计、热金属检测器等仪表长期供气,当轧线日常换辊停机至启动生产时,短短30分钟,人工手动关闭或开启,无法保证全部气源有效关闭,不仅费时费力,而且容易造成遗漏浪费能源介质。

有没有一劳永逸的解决方案?

别说,还真有。该厂板材作业区技术人员对此深作文章,他们实地摸排管线走向,将43个用气点科学划分为4条供气支路,并在每条支路前端加装手动球阀,即可实现全线停机换辊时,冷却气源快速切断。

“小小的改动,让我省了不少事,微信步数也较之前下降了很多。”面对改造后效果,作业区技术人员小陈说道。

目前,这项改造也在降本节支方面呈现出好的效果,按照综合测算,将可节约压缩空气9.7万m³/年,压缩空气成本1.76万元/年。数字虽小,却是“颗粒归仓”精神的真实写照。

冗余转精准  变换逻辑出实招

超快冷系统是汉钢公司轧钢厂中厚板产线性能控制的核心环节,其气吹装置依照“宁多勿少”思路设定,即钢板未到超快冷设备时,提前7米开阀吹气,钢板离开超快冷设备走后,延时8秒关阀吹气,确保钢板全覆盖。

思路虽然好,但冗余设计却带来巨大能耗,如果吹气时间过长,就会造成大量压缩空气白白流失。

有问题,就要想方设法解决。该厂作业区深入分析钢板运行轨迹与冷却需求,通过大胆优化PLC控制逻辑,将开阀距离由7米缩短至2米,关阀延时从8秒压缩至1秒。程序一改,喷吹时机精准匹配钢板实际位置,既保障气吹效果,又杜绝无效喷吹。

改造后,效益令人欣喜,单块钢板节省用气12.6秒,按日均280块钢测算,每月可节约压缩空气费用2.65万元。

这不仅是代码的优化,更是对“精准控制”理念的生动诠释。

粗放到智慧  紧扣生产再优化

“紧日子”如何过?  看汉钢给出的精益答卷

当前,汉钢公司轧钢厂中厚板产线超快冷系统采用的是ACC与DQ双泵并行供水模式,即2台335kW的ACC水泵+2台630kW的DQ水泵供水,设备A、B区域储水罐物理隔离。实际生产中,这种供水模式大马拉小车,不精细能耗偏高,且易造成超快冷设备A、B区域储水罐水压不一致,导致钢板冷却不均匀的问题。

为解决此项生产病症,该厂板材作业区打破惯性思维,根据钢种厚度与冷却工艺需求,重新定义供水策略。对无需高水压的常规钢种,仅启用ACC泵,并打开A、B区连通阀,使两个储水罐“合二为一”,形成稳定的大容量缓冲系统,也平衡了A、B区的水压。另一方面,仅对在线淬火等特殊钢种才启用ACC与DQ双泵模式,并动态匹配供水能力与用水需求,已达到最优供水模式。

目前,该项改造后,生产常规钢种时,仅需3台335kW的ACC泵供水,不但水压更稳、操作更简单,而且也能实现月节电费达19.98万元。(轧钢厂  张超)