今年以来,汉钢公司轧钢厂干部职工紧盯生产一线,从过程管控中发散思维,汇聚全员力量用实际行动演绎人人是降本主体、处处是增效平台的小故事,确保降本增效工作不停摆。
巧制作 节成本
轧钢厂高线车间由于轧制生产速度快、连轧节奏紧的特点,生产中如果吐丝机吐丝管无法及时冷却到位,便会很容易造成吐丝管的变形与磨损,从而出现吐乱圈、翻圈、上集卷卡钢的生产事故。通常情况下,车间是利用间歇性停机时间来更换吐丝管以获取生产顺行,但随之也带来生产节奏、产量受到影响,人员作业劳动强度大等诸多问题。
发现问题就要努力解决问题,该车间通过现场不断观察及测量,通过查找资料研究,灵活利用平时的废旧角料制作冷却喷淋装置。今年9月份,车间维修人员领用停机检修时间在现场确定加装位置,并建立补水系统,帮助吐丝管加速冷却。目前,自上线运行以来,已极大降低了因吐丝管变形造成生产事故,同时有效减少了生产备件消耗费用和人员劳动强度,对延长吐丝管使用寿命,提升小时过钢量起到积极助推作用。
巧改造 提效率
“太感谢朱班长了,轧线停轧时,我们再也不用告知电工去现场关停油泵,现在只要手指轻轻一点就可以远程控制油泵启停。”轧钢厂棒线车间1#、2#棒线加热炉液压站控制改为远程控制后,可乐坏了该车间加热炉的主控工。
此前,该车间加热炉液压站控制方式为现场本地操作,轧线停轧时油站3台油泵需传唤电工才能关停,这样一来电机空转很容易造成电能的浪费,也降低了工作效率。为彻底根除此设备诟病,该车间电工班长提出修改PLC系统程序,通过在Wincc操作界面建立主控台与油站的联系通道,确保在轧线停机时,主控台操作工能第一时间对油泵进行关停,全面减少电能的损耗。
巧转移 保安全
在该厂高线车间,粗、精轧润滑系统每个润滑油箱上都装有十多个干式加热器,为油箱的润滑油温度加热,其供电方式为串联供电。在加热过程中,一旦其中某一个加热器损坏,总开关就会跳闸导致润滑系统整体停止工作,正在生产中的设备便会因缺少润滑油发生故障停车。
该车间维修班组结合生产实际,经研讨研究后,给每一个加热器分别安装了一个小开关,起到分开控制的作用,及时避免了停机造成的堆钢事故,有效化解了轧线生产安全的风险。
“这下好了,再也不需要担心电阻丝烧损,造成压钢事故。”完成转移改造后,轧钢工、电气维护人员长舒了一口气。
当前,类似这样的小改造,在轧钢厂比比皆是。如对HDD300钢材生产进行工艺优化,提高了其塑性指标;现场检测元件使用风机代替压缩空气进行吹扫,促使能源降成本约0.99元/吨……,一线员工用“窍门满地跑,就看你找不找”的智慧,在岗位不断自主创新、放光发热,为公司高质量发展注入勃勃生机和活力。(轧钢厂 王倩)


























