进入四季度以来,汉钢公司炼铁厂紧盯生产经营中的“卡脖子”难题,在破瓶颈、强弱项、补短板上不断下功夫,通过精益管理、变革思路,凝聚全员智慧,进一步降低铁前生产成本。
科学管控,让节流节支成为常态化
“下班后,各单位必须关闭电脑电源,厂纪委要将此项工作作为夜间检查重点内容。”该厂负责人陈智平强调到。
该厂认真贯彻落实集团公司各项决策部署,牢固树立“过紧日子”思想,科学制定工作标准和规章制度,以修旧利废、挖潜提效、小计小改为抓手,从节约一度电、一滴水、一张纸入手,让“节流节支”成为铁前生产“新风尚”。同时,该厂紧盯当前市场形势,将四级成本管控贯穿到各个环节之中,紧扣生产实际,从厂级到车间再到班组,各级干部职工细分“责任田”,鼓励全员积极参与严查现场“跑、冒、滴、漏”,树牢“主人翁”意识,确保节流节支成为一种习惯。
创新思路,推动理念革新转为效益
“今天测量风系统电机震动参数,并将测量结果进行存档,以便后期对比。”
该厂将设备长周期稳定运行管理作为四季度工作重点,为精确定位突发设备事故原因,该厂以往年设备缺陷参数及动态参数为基础,建立“病历档案”,从症结源头实现设备管理系统化,以便出现问题时能迅速及时“对症下药”;此外,为进一步提升安全生产管理水平,通过“走出去”与“请进来”等方式进行对标学习,学习同行业先进技术理念,查找不足、找准差距、补齐短板,将学习到的先进经验落实到现场,持续推动铁前生产成本进一步降低。

集思广益,共建降本增效康庄大道
该厂将“修旧利废”“技术创新”“小计小改”作为补短板、破难题的重要方法,深入推进技改工作,不断加强设备技改的指导、监督、检查、提升力度,完善技术改造资料、考核奖励机制;借助“修废利旧”“查、找、提、改、献”平台,汇聚了基层员工在降耗节能、成本挖潜、指标提升等重点领域的新思路。如,面对2#高炉均压系统仅有一套均压系统运行,一旦发生故障无备用系统可用的难题上,该厂集思广益充分利用检修时机,完成了均压煤气管道碰口、检漏打压及均压系统各阀门的联动调试,并投入运行。经改造后,高炉炉顶均压系统由单线作业转变为双线功能,克服了因均压系统故障而造成高炉休风的问题,稳定了高炉操作,效果显著,每年约可创造经济效益百万元。(炼铁厂 景培 张永谦)


























