众志成城,迎难而上!吹响全面降本增效“集结号”
发布日期:2022-08-11    作者:乔文博    
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近期,面对市场“寒潮”,炼钢厂深入挖潜,严控生产成本,强化职工成本意识、节约意识和效益意识,把“过紧日子”思想细化到每一个环节,吹响全面降本增效“集结号”。

众志成城,迎难而上!吹响全面降本增效“集结号”

全面动员,强化责任落实

炼钢厂迅速召开“牢固树立‘紧日子’就是‘紧作风’思想,全力打赢降本增效攻坚战”专题研讨会,落实降本增效决策部署,对28个降本增效项目进行细化分解,责任到人,并下发《关于进一步降低炼钢工序成本的通知》,各单位利用车间例会、班组会等加强教育引导,让全体职工认识到降本增效的必要性。各车间结合实际制定降本増效倡议书,号召全体职工增强主人翁意识,从我做起,同舟共济。

由综合科牵头严格落实四级成本管理制度,对影响成本的关键点进行层层分解,夯实责任。利用成本倒逼,为各班组制定消耗指标,通过班组考核与个人绩效挂钩,促使全体干部职工从自身做起,从点滴做起,各班组坚持月初制定计划,每班、每周分析,月末总结,做到全方位、全过程管控,形成“千斤重担众人挑,各个层次有指标”氛围,促进降本增效工作取得成效。

众志成城,迎难而上!吹响全面降本增效“集结号”

质量为本,强化成本核算

炼钢厂严把铁水入炉率、钢水合格率、石灰消耗等关键指标,班中适时调整铁水及废钢加入量比例,如实记录各项数据,对成本进行分析,强化上下道工序和职能科室的沟通,多方联动实现指标优化。

管理人员加强现场检查考核,坚决做到停机同步停设备、停介质能源等,发动全员参与设备跑、冒、滴、漏隐患排查,对过程中发现的隐患,及时处理,杜绝能源介质浪费。不断优化生产流程,持续推进高锰生铁配加业务,降低硅锰合金消耗,同时引进新工艺。7月份合金单耗较上月降低0.78kg/ t 。

众志成城,迎难而上!吹响全面降本增效“集结号”

修旧利废,强化挖潜增效

炼钢厂大力推进修旧利废工作,重点做好设备日常维护保养,对部分可重复利用的备件进行修复。

“公司处于困难时期,该省的必须省,该修的必须修。”连铸车间的技术人员聚在一起,琢磨小革新。

职工们充分发挥聪明才智,对废旧减速机重新组装,利用稀盐酸浸泡、清洗堵塞雾炮机喷,修复上百个喷嘴,各种“小点子”“金点子”汇聚在一起,节省设备维修费用。

“员工的点子就是多。”主管领导肯定地说。仅连铸车间上半年,修旧利废降低吨钢生产成本0.15元/t。

抓大不放小,强化精益管理

面对市场原材料价格波动,炼钢厂生产技术室率先提出“要以废钢效益模型、合金优化模型为降本支撑点,结合现有废钢、合金种类,遴选成本最低的配加使用”方案,并跟踪300多炉废钢试验情况,制定出了一套独有的“钢水贡献率反推废钢收得率”的算法,为废钢使用提供数据性能参考,确保废钢使用效率。炼钢厂原材料成本同比降低约15元/吨钢。

炼钢厂全面开启降本增效新模式,抓大不放小,从指缝里“抠效益”。全员牢固树立“浪费也是腐败”的理念,通过分厂、车间、班组、员工四级层层传递的方式,从节能、节约点滴做起,养成随手关灯、关电脑、打印机等日常习惯,在公共区域明确专人负责,确保不浪费一滴水、一度电、一张纸,全力以赴打好降本增效攻坚战。(炼钢厂  乔文博)