皮带“顽疾”被根治!用小改造点亮一线“创效之光”
发布日期:2026-05-22    作者:唐丽红    
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皮带“顽疾”被根治!用小改造点亮一线“创效之光”

汉钢公司炼铁厂原料作业区二期槽下大倾角皮带,是担负高炉返矿输送任务的关键命脉。设备常年全天候连续运转,运行工况直接牵动着高炉生产全局。近期,这条重要输送线路原有防跑偏立轮固定架设计缺陷凸显,加之当前生产流程紧凑,很难长时间停机开展维保作业,皮带跑偏故障反复频发,潜藏的安全隐患时刻影响正常生产节奏。

难题当前,原料作业区值班工长冯涛主动扛起责任,第一时间奔赴现场实地勘察研判。结合现场实际工况反复研讨,敲定科学可行的优化改造方案,凭借一次精巧实用的技术升级,彻底根除皮带跑偏弊病,尽显一线员工直面挑战、恪尽职守的责任担当。

“小隐患放任不管,终将酿成大事故。”皮带跑偏属于现场高危故障,轻则造成物料撒漏、皮带磨损加剧,重则会引发皮带断裂撕裂,直接造成生产中断。原先的固定支架可调空间十分有限,即便利用短暂停机间隙,也根本无法完成检修调校工作。

皮带“顽疾”被根治!用小改造点亮一线“创效之光”

为找准问题症结,冯涛扎根作业现场,反复丈量设备尺寸、细致核对部件缝隙,逐层剖析故障产生原因。敲定改造方案后,班组齐心协力拆除老旧支架,拓宽设备底座基础,加装拖带轮防护组件,全方位优化升级防跑偏整套系统。改造调试工作落地后,皮带运行状态焕然一新,运转轨迹平稳规整,长期困扰生产的跑偏问题彻底根治,设备故障发生率趋近于零,生产运行安全性得到切实保障。

“在消除安全隐患的同时,此次改造也有效解决了老旧装置能耗偏高的问题。”以往设备故障频发,立轮配件损耗速度快,更换频次居高不下,再叠加人工检修、物料耗材等开支,日积月累形成不小的成本负担。冯涛秉持降本降耗的工作理念,改造过程中最大化复用原有底座结构,通过扩孔加工优化构造,大幅缩减新配件采购开支,从源头严控生产成本。

改造后的新式组件拆装便捷省力,日常维护作业仅需一两分钟便可完成,检修效率得到质的提升。设备运行趋于稳定后,职工更换配件、清理洒落物料的繁重劳作明显减少,岗位作业压力有效缓解。一处小小的技术革新,同步实现设备稳定运行、生产成本下降、作业效能提升多重价值。(炼铁厂 唐丽红)