在汉钢公司炼铁厂高炉作业区渣处理现场,总有一个忙碌穿梭的身影,他就是渣处理班长刘海军。自任职以来,凭着勤于钻研、善于技改、精于维修的实干品格,深挖废旧备件价值、盘活老旧设备潜能,在平凡岗位上走出了一条修旧利废、节支降耗、精益增效的实干之路。

勤修细护精维保,深挖设备降本潜力
走进渣处理备件库区域,闲置的渣浆泵、管道阀门、破损陶瓷滚筒等废旧物资摆放有序,在不少人眼里已是无用废料,可在刘海军眼中都是能循环复用的宝贵资源。
针对磨损老化、局部破损的陶瓷滚筒,他主动牵头制定专项修复方案,通过剥离老化胶皮、切割修补破损部位、打磨找平、焊补加固、清洗调试等一系列精细化工序,让多台报废滚筒焕然一新、重新投入现场使用。日常工作中,他始终把节约理念融入班组管理全过程,常态化督促员工做好边角料、废旧钢材、废弃配件的统一回收、分类存放与合理利用,做到应收尽收、物尽其用,从源头严控物资浪费,最大限度挖掘设备维修降本空间。

巧思技改破难题,盘活旧件节支创效
针对渣泵房冲渣泵DN350电动闸阀关闭不严、渗漏漏水及渣泵倒转等突出隐患,按照常规处置方案需直接采购新阀更换,不仅停工影响生产,还大幅增加物资采购成本。
为严控消耗、降本增效,刘海军主动摒弃换新思路,把目光投向库房报废阀门。借助高炉检修窗口期,他带头拆解多台废旧闸阀,精心筛选完好可复用的蜗杆、阀板等核心部件,经过精细打磨除锈、精准匹配拼装、反复调试校验,成功将废旧配件二次应用到闸阀修复改造中。改造后设备运行平稳、密封效果达标,彻底消除现场隐患,单台阀门修复节约采购费用5600 余元,真正让 “报废件” 变身 “备用宝”,以小改小革实现大效益。

精细管理抓细节,严控消耗积攒红利
生产运行中,仓体过滤网、转鼓筛板、渣池滤网等部件易结渣堵塞、过早失效,频繁更换不仅增加备件消耗,还影响渣处理系统连续稳定运行。立足现场生产实际,刘海军不断细化设备全周期管理,建立健全定期清渣、定点保养、定时巡检工作机制,常态化对各类易堵易损设施开展清理维护,有效延长设备使用寿命,大幅降低备品备件更换频次。针对皮带积渣严重、辊筒磨损过快等现场痛点,他主动对标先进、借鉴成熟经验,牵头加装智能清扫装置,显著改善设备运行工况,使皮带、辊筒使用周期实现翻倍提升。
从设备隐患排查、日常精细维护,到废旧物资回收、小改小革攻坚,他扎根一线、立足本职,聚焦点滴降耗、抓实细节增效,全力保障高炉渣处理系统安全平稳高效运行,以基层实干担当为企业精益成本管控和改革发展贡献力量。(炼铁厂 章森奎)

























