为响应国家能源“双控”和“双碳”政策,遵循行业高质量发展要求,炼铁厂以高炉提煤降焦为突破口,打破固有思维,实现思想“破冰”,行动“突围”。

对标行业先进,正视自身短板
思想是一切行动的先导,只有敢于打破固定思维,勇于突破固有认知,才能跳出惯性思考模式。长期以来,高焦低煤的燃料结构,致使燃料成本居高不下,极不利于公司实现低成本战略目标。高炉操作人员也习惯性以原燃料条件差为托辞,认为焦炭负荷带不动,冒然提煤比后若无法充分燃烧,易使料柱透气性变差,炉况的稳定性无法得到保证,并未真正分析出原因所在。近两年来,在集团公司开展的“三基三对标”“石普方、建南三”等对标活动下,与其说是技术经济指标对标,不如说是思想的深度对标,炼铁人的思想认知得到充分解放,至此该厂的技术人员越来越深刻认识到了自身存在的问题,唯有正视自身短板,方能迎头赶上。

组织研讨原理,定措施夯责任
不仅要敢想,更要紧密自身生产实际情况,科学的制定出降焦方案。该厂技术人员不断的将对标心得分享交流,逐步把过去以“只要产量”的粗放型生产模式,转变为效益型的生产模式,克服片面、局限性的操作观点,以寻求产量与指标的均衡、协调、统一。今年来,该厂认真研讨分析提煤降焦理论,从原燃料质量、高炉调剂,到炉前出铁、槽下筛分等各工艺环节,从理论焦比、综合负荷,到风氧、炉温等各参数设定,逐步摸索出以控制适宜的冶强为主要方向的提煤降焦方案,成立以技术骨干为核心的技术攻关小组,逐一破除产量与各项指标之间的壁垒,寻求最优方案。

科学实施措施,强管理抓落实
思想“破冰”引领行动“突围”,为确保炉内煤粉能够充分燃烧,该厂在煤粉细度攻关上下足了绣花功夫,通过优化工艺操作参数、控制制粉系统风量、调整中速磨煤机静态分离器的折向门等措施,煤粉细度-200目粒度占比逐渐保持在90%以上;同时该厂与公司生产技术部共同研究,制定出无烟煤+高烟煤(低烟煤)+兰炭焦面的喷吹结构,同时结合高烟煤、低烟煤不同时期价格优势,优化喷煤结构,使用兰炭焦面除成本效益的关系外,其含碳量高、挥发分低,可与高烟煤形成互补,一举解决了生产瓶颈。2月份,该厂煤比同比提升37kg/t,焦比同比降低36kg/t,达到了建厂投产以来最好历史水平。(炼铁厂 卜云飞 曹仲勇)


























