巧打绿色牌,跑出清洁生产“加速度”
发布日期:2022-02-16    作者:何孝君 杨蕊    
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    近年来,炼钢厂积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,通过清洁生产加快实现绿色低碳发展。近日炼钢厂转炉工序冶炼能耗达到-27.57kgce/t,钢铁料消耗1050.05kg/t,煤气、蒸汽余能余热回收量42.71kgce/t,颗粒物排放量0.089kg/t,钢水合格率及钢坯合格率达到100%,重要指标大幅提升,清洁生产总体评价稳定在国内先进水平前列。

    “实施了能耗控制管理措施后,不仅降低了工序成本,取得降本增效成果,还积极响应国家碳达峰碳中和的战略目标。”炼钢厂党委书记、厂长赵志雄介绍道。

巧打绿色牌,跑出清洁生产“加速度”

    系统策划、紧盯目标,清洁生产先行者

    近年来,汉钢公司聚焦节能降碳,加快技术创新、机制创新、模式创新、制度创新,构建绿色发展新格局,着力打造“4A”级绿色钢厂景区。

    炼钢厂正视差距、补短扬长,以刀刃向内的勇气,跑出推进节能降耗工作“加速度”。通过着眼生产现场实际,转变观念,积极行动,对标国内先进钢铁企业,系统策划出2021年极致能源消耗方案,并成立了攻关小组,细化分解各项能源消耗指标,从工序能耗、电气水消耗、降低颗粒排放量等方面抓实节能降耗、降碳工作。推进过程中由厂领导担任责任人,各单位负责人为具体落实人,坚持每日跟踪、每周检查、每月召开总结会,以日目标完成周目标,以周目标实现月目标,发动全员开展节能降耗工作,全面提升精细化生产能力,为汉钢公司绿色低碳高质量发展作出贡献。

巧打绿色牌,跑出清洁生产“加速度”

    节能改造、降低能耗,清洁生产实践

    为全面实施升级改造项目,炼钢厂多点发力,上下联动,层层把控,全力确保改造项目落地增效。充分利用检修契机,组织维修人员对1#、2#炉电除尘器进行大修,过程中更换了电除尘器极板、极线、振打、设备润滑及腹部刮灰系统等,让电除尘器再返“青年时代”。更换了1#炉电除尘器风机,增大了除尘风量,改造了除尘风机冷却系统,实行油外循环,有效控制了轴承温度,大修后除尘器电场电压、电流稳定,运行效果持续向好,不仅电量消耗明显降低,颗粒物排放量也达到了较好水平。在对1#、2#炉的锅炉系统改造过程中,维修人员对固定1、2、3段及末端进行了更换,保证蒸汽回收设备安全稳定运行,蒸汽余热回收量提高了10%,现供给电厂发电使用,取得较好经济效益和节能效益。

    同时,炼钢厂还组织对各区域高耗能设备进行淘汰和升级改造,有效降低电能消耗,截止目前已淘汰高耗能电机35台,更换转炉塔楼区域及厂区照明LED节能灯300余盏……

巧打绿色牌,跑出清洁生产“加速度”

    精细管理提质增效清洁生产领跑者

    炼钢厂根据生产节奏,实时关注设施运行状态和运行效率,进一步提高设备效能,降低大功率设备能源介质无功消耗,严格落实设备停机管控,停机期间最大限度节能。通过日管控、周分析、月总结以及重点项目领导主抓,落实专人管理的模式,推进精细化能源管理,强化巡查监督,每月开展四次专项检查,针对能耗指标异常的数据,及时召开分析会制定管控措施,将节能意识和目标落实到每一个用能点。

    通过与动力能源中心及时沟通,实时关注煤气柜容量,减少转炉煤气放散,优化煤气回收条件,有效地提高了煤气回收量,2022年1月,炼钢厂实现转煤回收127.5m³/t,较2021年平均提高11.5m³/t。通过对各区域除尘风机运行进行控制,调整了除尘器自动化与高压电源的状态、控制程序,优化电源控制,在不影响除尘效果前提下,年节约电耗500万千瓦。(炼钢厂  何孝君 杨蕊)