“1#破碎室出灰正常,套筒窑与1#竖窑同步出灰,混合灰已顺利输送至成品仓!”对讲机里,岗位工的声音干脆利落。主控室大屏上,输灰管路流量曲线平稳跳动,各项参数均在受控范围。这一刻,三立套筒窑生石灰粉正式供烧结使用,通过同步出灰、皮带混匀的方式,实现了生石灰粉的稳定保供。

直面痛点:质量“温差”倒逼工艺变革
“CaO含量差得有点多。”技术人员调出套筒窑灰的历史检化验数据,眉头紧锁。
随着三立公司生产模式调整,套筒窑与竖窑并行的生产格局导致生石灰粉质量出现显著“温差”:套筒窑灰CaO含量稳定在86%左右,而竖窑灰仅为80%左右。这种“贫富不均”的原料现状,直接导致混合灰有效成分忽高忽低。作为烧结生产的关键熔剂,生石灰活性的波动直接牵动着烧结矿碱度的神经,给高炉稳定顺行带来了潜在风险。面对两窑共用运输皮带、短期内无法实现灰种物理分离的现实“硬伤”,烧结厂没有坐以待毙。技术团队深入一线,对窑炉出灰工艺、输灰皮带布局、成品仓存储能力进行了地毯式摸排。

精准施策:同步“混匀”破解成分波动
“既然不能分,那就混得均匀!”大家达成共识。既然物理分离暂时无法实现,就必须另辟蹊径,通过优化工艺流程,把“差异”变成“效益”,变“被动保供”为“主动创效”。在方案讨论会上,技术人员针对现实条件反复推演,最终确定了“1座竖窑+套筒窑同步出灰”的创新方案。
具体操作上,采取两座竖窑来回切换的方式,与套筒窑在同一时间段内同步放灰,利用现有的公用皮带作为“混料机”,让两种不同品位的生石灰在运输过程中自然掺混。为确保混匀效果,技术团队对出灰节奏进行了科学编排,确保混合灰成分稳定可控。

严抓细管:数据“说话”印证降本实效
方案上线初期,质疑声并非没有。“两种灰混合不匀怎么办?”“钙点波动影响碱度怎么调?”为了打消顾虑,技术团队开启了“保姆式”护航模式。他们扎根现场,紧盯出灰节奏控制、皮带上的层流状态以及成品仓的成分跟踪,每一个细节都不放过。
通过持续一周的连续蹲守与数据积累,结果令人振奋:混合灰经皮带回转输送后,成分均匀性远超预期,CaO含量较单用竖窑灰提高了5%。生石灰粉单耗、熔剂成本显著降低,烧结矿质量保持稳定,为降本增效提供了有力支撑。(烧结厂 邓波)

























