降成本增效益,这个车间“杠杠滴”
发布日期:2022-01-28    作者:吴宝 程文娟    
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“全方位、全过程把降本增效工作抓实、抓细、抓到位。”响亮的口号从炼钢厂连铸车间传出来。

在这里火红的钢水被浇铸成一支支滚烫的钢坯,钢铁儿女长年累月上演着一幅幅“春耕秋作”图,过紧日子的思想与降本增效的智慧碰撞出效益之花。

降成本增效益,这个车间“杠杠滴”

小小改造创佳绩连铸结晶器保护渣在工艺质量方面起到改善传热,吸附钢水中夹杂物,防止钢水二次氧化,润滑结晶器等作用,在耐材成本方面占据一定的比例。一直以来,保护浇注自动加渣喷头从侧面喷出被轴流风机吹散、飘洒、消耗难控是连铸车间的“疑难杂症”。2022年伊始,车间重点突破瓶颈问题,通过改自动加渣喷头两侧喷为内侧喷,同时废旧的油桶切割成150mm*400mm的长方形状,然后弯成弧形在结晶器小盖板外侧进行遮挡,杜绝了保护渣的飘散浪费,同时制作封闭式保护渣斗,避免了浸入式水口更换期间保护渣被飞溅的钢渣污染,此举大大提高了保护渣的有效使用率和铸坯质量的保证,铸机月可节省1800kg,月创效2万余元。

降成本增效益,这个车间“杠杠滴”

精细管理降成本连铸1#机主要生产普碳钢、合金钢、焊丝钢、硬线、钢丝钢绞线等钢种,结晶器铜管互相通用,其中硬线、钢丝钢绞线等高碳钢对结晶器铜管镀层磨损严重,再次生产普碳钢时一次冷却不均匀,影响铸坯质量,导致结晶器铜管过钢量低。针对这一问题,炼钢厂牵头成立攻关组,优化生产组织模式,增加结晶器总成数量,硬线和钢丝钢绞线等新品均使用单独结晶器,根据生产品规计划,连铸车间严格控制合理上线所需结晶器,同时加强结晶器下线维修质量,严格生产过程拉速与温度控制,规范保护浇注操作。此举使结晶器铜管过钢量平均提高2000吨/支,月可降低备件成本3.2万元。

降成本增效益,这个车间“杠杠滴”

真抓实干提质量。连铸浸入式水口主要防止中间包注流的二次氧化和钢水飞溅,改善注流在结晶器内的流动状态和热流分布,从而促使结晶器内坯壳的均匀生长,提高铸坯质量的重要工艺环节。浸入式水口断裂、渣线部位侵蚀造成浸入式水口寿命短,不仅增加了连铸的耐材成本,而且增加了人员更换浸入式水口过程中的安全风险。针对这一问题,该车间根据现场使用情况对浸入式水口颈部和渣线部位的形状、尺寸、进行调整,严格要求浸入式水口烘烤温度>800℃,对浸入式水口使用前期和中期适当进行液面从上至下调整,保证浸入钢水深度8~12cm之间,这些实实在在的“改革”,浸入式水口使用寿命提高了1小时/每支,月可节省耐材成本4万余元。(炼钢厂  吴宝  程文娟)