深耕细作 打好新年降本增效“第一仗”
发布日期:2022-01-19    作者:张小敏    
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元月份以来,烧结厂将成本管控摆在“靶心”位置,坚持刀刃向内,做实精细管理增效益的文章,不断苦练成本内功,查漏补缺,确保顺利打好新年开局第一仗。

深耕细作 打好新年降本增效“第一仗”

紧盯关键指标

为进一步贯彻落实汉钢公司降本增效行动计划,烧结厂紧紧抓住成本控制的关键环节,结合《烧结厂2022年降本增效实施方案》,对比2020年5-9月份关键指标,就如何完成2022年烧结矿加工费降低9.33元/吨的任务,成立9个攻关小组,制定降本目标及降本具体措施,将关键指标进一步分解到各科室及车间,强化四级成本核算管理,以班组为单位强化过程控制,按日统计分析指标控制情况,做到从源头上“卡”成本,从严控上“抠”成本,从管理上“降”成本,确保各项指标始终保持在预算范围内。

深耕细作 打好新年降本增效“第一仗”

勤于对标创效

面对原料品种多、质量波动大,烧结厂积极行动,工艺技术人员不断挑战新难题,应用混匀矿BLOCK堆料技术,扩大了参与混匀矿生产的原料品种选择范围。通过对铁矿粉成分化验,结合混匀矿造堆配比,理论配料计算,得出理论混匀矿、烧结矿成分,指导换垛期间烧结矿稳定,与去年同期相比,烧结矿碱度稳定率同比提升了4.31%。同时,优化混匀矿自动堆料工艺,开发了《一种渐变式混匀矿堆料方法》,根据堆料机行走速度、混匀矿的安息角、堆比重、堆料流量等参数,科学推算料层厚度及每堆一层起点和终点向内收缩的距离,实现堆料过程中料头、料尾自动缩进,避免了垛头、垛尾的偏析,提升了混匀矿质量稳定性,助推烧结矿指标窄区间控制。

稳定生产操作

为进一步确保工艺质量稳定受控,烧结厂对岗位的工艺记录台账进一步完善,建立数据操作模型,科学指导生产过程,做到变化有依据,调整有数据、管控有支撑。为避免生产过程中出现的不稳定因素给生产带来不利影响,各车间区、班组以及工序负责人每天对当班的指标和生产过程进行分析,不断完善岗位操作规程和标准,指标发生波动时,带头组织相关人员班后到现场查找原因,进行分析、总结,制定措施,做出相应调整,并且持续跟踪后续生产过程,验证措施的可行性,对可行的措施编进操作模型,实现工艺操作的专业化、精细化、科学化。截止1月份,烧结厂积极深化混匀矿质量攻关,混匀矿SiO2的标准偏差≤0.1,稳定率完成98%的目标,实现了指标管理的稳定可控。

深耕细作 打好新年降本增效“第一仗”

聚集人才提效

为切实做到铁前降本烧结先行,烧结厂大力推行岗位创效,鼓励员工践行创新、维修的实效性,同时将自主维修与技能提升、教育培训相结合,老师傅带领青工通过现场拆装设备、现场找问题、现场解疑答惑的方式,加强青工对设备操作技能、设备构造、维修原理、常见事故和处理方法的掌握,对岗位设备操作等方面存在的缺陷和瓶颈问题,开拓新思路,进行完善和攻克。对员工提出的“金点子”、好方法、好措施等合理化建议,收集汇总,从中采纳实施,通过一定奖励机制让员工在工作中收获荣誉感和成就感,实现业务技能传、帮、带的目的,增强了职工修旧利废、回收复用、小改小革的主动意识,提升了员工标准化意识和操作技能。(烧结厂 张小敏)