产品转型

22.22%!优特钢连铸拉速创历史新高,核心品种产量与质量实现“双跃升”

在钢铁行业深度调整的当下,优特钢的高效化生产被视为企业核心竞争力的“试金石”。如何在连铸高速拉行与卓越品质之间找到黄金平衡点,是长期困扰行业的共性难题。近日,炼钢厂在这一领域取得关键性突破通过对ER70S-6等核心品种的34次极限试验,不仅将拉速最高提升22.22%,更构建起一套“质量先行”的精准管控体系,为优特钢连铸的“提效不降质”蹚出了一条新路。

靶向攻坚:核心品种跑出“加速度”

针对165×165mm方坯ER70S-6、H08A、YL82B、45钢、20CrMnTi等核心优特钢品种,技术人员累计开展34次拉速提升试验,通过多炉次、多流次的反复验证,逐步突破拉速瓶颈

核心高效品种拉速提升成效显著,ER70S-6、H08A拉速分别提升0.4m/min0.35m/min,产量提升效率分别达到18.92%、22.22%;45钢、YL82B等品种拉速分别提升0.15m/min0.1m/min,产量提升效率超5.5%;20CrMnTi、40Cr等合金结构钢实现稳步爬坡,试验钢种低倍组织质量经全流程检测,均稳定可控,用户产品使用正常,产能效率得到大幅提升

技术破局:破解“效率”与“品质”的二元对立

拉速提升的核心挑战在于平衡“提效”与“保质”,技术人员通过参数优化+过程管控双轮驱动,精准调控电磁搅拌参数分阶段试验迭代验证全流程质量追溯逐步破解质量波动难题

面对高拉速下元素偏析这一“拦路虎”,技术团队没有退路。他们深知,每0.01m/min的提速,都可能伴随着质量的剧烈波动。“当时大家心里都没底,但提拉速攻关必须进行。炼钢厂技术负责人回忆。为此,他们放弃了“大干快上”的冒进策略,转而采用“小步快跑”的PDCA循环。每一次电流的微调哪怕是YL82B钢种的20A都伴随着数次严格的取样检验。正是这种近乎苛刻的“数据迷信”,最终将偏析缺陷稳稳锁在了0.5级以内。

ML08Al钢种的首次试验中,面对出现的1.0级偏析,团队迅速启动质量追溯机制从工艺参数、操作规范、冷却水分布等全流程进行精准复盘优化工艺。在后续3次试验中,15块低倍样品全部达标确保了攻关的每一步都走得坚实可靠。

在此基础上,技术人员对每炉次拉速试验同步取样检验,构建了“拉速-参数-缺陷”数据库,实现质量问题可追溯、可分析、可改进,确保提效不牺牲产品品质。

价值彰显:向质量要效益,以口碑赢市场

这场技术攻关带来的,远不止是数千吨的新增产能。在不新增设备投入的前提下,单位制造成本的下降直接转化为市场竞争力,而这套基于“拉速-参数-缺陷”数据库的防控模型,更是实现了质量管理从“事后检验”向“事前预防”的本质跨越。

在长达数月的攻关期内,所有提炉次均保持了下游用户“零投诉”的纪录。这一实绩,不仅巩固了客户“禹龙”品牌的信任度,更树立了“提效必须保质,质量就是效益”的鲜明导向。

连铸机拉速,是衡量钢铁企业技术水平和精细化管理能力的“标尺”;而质量稳定,则是这标尺能否立得住的“基石”。下一步,技术人员持续锚定更高目标,将这套“质量先行”的攻关模式,复制推广到合金含量更高、质量要求更严的“硬骨头”品种上,持续优化连铸工艺,解决白亮带、中心偏析等核心质量痛点,推动优特钢产能与品质双升级,为公司在激烈的市场竞争中赢得更大优势。生产管控中心  杨光